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有了高頻淬火爐,再也不擔(dān)心彈簧脹套變形缺陷了

TX32A銑削動(dòng)力頭彈簧脹套是機(jī)床動(dòng)力頭的重要零件,采用60Mn或65Mn彈簧鋼制造。該零件形狀較復(fù)雜,壁薄,技術(shù)要求為:硬度為40-45HRC,變形量≤0.10mm。生產(chǎn)中采用淬火加熱淬油后中溫回火處理工藝,但處理后工件變形大,一般為0.30-0.50mm。只得采用加大加工余量然后磨削去除的方式,造成加工耗材費(fèi)時(shí),生產(chǎn)成本提高,而且產(chǎn)品質(zhì)量不穩(wěn)定,生產(chǎn)效率低。為此,采用高頻淬火爐進(jìn)行了感應(yīng)淬火處理試驗(yàn),從而減少和控制彈簧脹套變形,取得良好的效果。

采用高頻淬火爐對(duì)TX32A銑削動(dòng)力頭彈簧脹套進(jìn)行淬火熱處理,感應(yīng)器為根據(jù)彈簧脹套規(guī)格制作的仿型感應(yīng)器,加熱溫度為800℃±5℃,淬火介質(zhì)為水,淬火速度根據(jù)實(shí)際要求而定。

試驗(yàn)表明,彈簧脹套經(jīng)高頻淬火爐感應(yīng)淬火處理后,變形量較大減小,工件畸變量?jī)H為0.03mm,達(dá)到微變形效果,工件硬度合格。因此,工件加工余量從0.65mm減至0.15mm,就可滿足加工要求,較大提高了生產(chǎn)效率,節(jié)約了鋼材并降低了生產(chǎn)成本。

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產(chǎn)品已通過(guò)CE認(rèn)證,并以其優(yōu)良的節(jié)能性、可靠性、實(shí)用性,深受用戶的廣泛贊譽(yù)。

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