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高頻淬火設(shè)備對汽車螺釘緊固裝置的強(qiáng)化淬火

高頻淬火設(shè)備對汽車螺釘緊固裝置的強(qiáng)化淬火

鄭州高氏電磁感應(yīng)加熱設(shè)備有限公司感應(yīng)熱處理工程部接到山東一個汽車零部件生產(chǎn)廠家要求,對他們汽車上面一個零部件淬火脆裂問題進(jìn)行分析回答,先將過程進(jìn)行如下描述。工件材料為42crmo鋼,工件孤形端面要求高頻淬火設(shè)備對端面進(jìn)行感應(yīng)加熱強(qiáng)化處理,淬火后硬度大于52HRC,淬硬層深度為2毫米。廠家在生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn),工件端部高頻感應(yīng)淬火后,其表面硬度和淬硬層深度符合技術(shù)要求,但淬火部位發(fā)現(xiàn)淬火裂紋,同時出現(xiàn)0.1mm脫碳層缺陷,導(dǎo)致工件失效報廢。

本公司感應(yīng)熱處理工程部開始時分析認(rèn)為,調(diào)節(jié)螺釘出現(xiàn)上訴缺陷和失效是由于淬火加熱時間長,因而進(jìn)行啦縮短加熱時間工藝改進(jìn),但縮短加熱時間后,雖然工件淬火硬度和淬硬層深度合格,并且脫碳層減少至0.005毫米,但工件淬火裂紋缺陷未獲解決,經(jīng)進(jìn)一步分析,決定改進(jìn)淬火冷卻介質(zhì)入手,但實(shí)驗(yàn)聚乙烯淬火溶液淬火效果不理想,未能解決工件淬火裂紋問題,后采用另外一種淬火介質(zhì),實(shí)驗(yàn)效果良好,淬火裂紋消失,但檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn),端面淬硬層深度不均,中部淬硬層深,邊緣處淺,分析認(rèn)為,這是感應(yīng)器其他廠家設(shè)計時考慮不周所致,鄭州高氏感應(yīng)加熱設(shè)備有限公司感應(yīng)熱處理工程部高級工程師從新設(shè)計改進(jìn)后,其淬火后工件表面硬度,淬硬層深度均滿足技術(shù)要求,工件無裂紋及脫碳現(xiàn)象,工件淬火質(zhì)量優(yōu)良,各項(xiàng)指標(biāo)達(dá)到和優(yōu)于進(jìn)口零件產(chǎn)品。


鄭州高氏—致力于淬火設(shè)備研發(fā)、生產(chǎn)多年!

產(chǎn)品已通過CE認(rèn)證,并以其優(yōu)良的節(jié)能性、可靠性、實(shí)用性,深受用戶的廣泛贊譽(yù)。

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